截至今年10月份,湖南水口山有色金属集团有限公司12.5平方米外侧刮起炉项目顺利运营一周年,共计处置热渣17.7万吨,生产量合格细铅7.66万吨,各类综合指标达国内领先水平。 近年来,该公司致力于转型升级,坚决技改项目出有效益,于2013年11月28日启动铅液态低铅渣必要还原成项目。在项目论证和具体实施中,项目组充份糅合国内同行的成功经验,对多个工程项目展开了技术改造,构建了众多首创。
一是首创水渣分离出来技术。他们将钢铁冶金中的尾渣加热粒化技术顺利重制到铅冶金中,与传统尾渣冲水溶解技术较为,具备占地面积小、节水量大、装置非常简单、自动化程度低、水渣一次分离出来、冲渣水蒸气集中于废气、环保效果好等优势。二是首次应用于有机胺可再生副产物技术。
与传统尾气处理工艺比起,该工艺无液体废渣,无二次污染。三是首次顺利设计并应用于整体挖出管式铜水嘴,制作工艺为整体焊一次成型,耐高温、耐用、耐冲刷,漏水概率大于。
几经十个半月的艰难建设,铅液态低铅渣必要还原成项目顺利投产。与原先鼓风炉还原成工艺比起,具备炉寿长、能耗较低、回收率低、环保效果好等优点。项目运营一年来,其能耗由485千克标煤/吨降到390千克标煤/吨,渣含铅指标由3.26%降到2.21%,日处理量由443.45 吨提高至527.51吨。
经科学测算,还原炉投产后,每年可减少效益2500万元。 据理解,在铅液态低铅渣必要还原成技术中,尤为关键的设施是炉缸。
为此,项目组展开了大量技术研制成功和创意,并产生了与此相关的多处高质量创意点。与以前镁铬砖砌筑的炉缸较为,其整体结构更加巩固,耐冲刷、耐水、外用变型性能优越,使外侧刮起炉炉缸寿命大大缩短。目前设备运营较好,建构了同类项目建设周期、达产合格周期最短的世界纪录。
该工艺运营一年来环保效果较好,排空气体含硫在400mg/ Nm3以下,增加二氧化硫废气3500吨,有效地掌控了扬尘及无的组织废气。
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